Flight Test 07/08/2010

Flight Test 07/08/2010
Primeras fotografías en Vuelo

Configuración Actual

Configuración Actual
- Largo: 72 cm. , se irá a unos 80 cm. con el fuselaje.
- Diámetro Rotores: 550 mm.
- Chasis: Perfiles a aluminio en L, de 1.5 x 1.5. Perfiles en U de aluminio, de 2.5 x 1.4, para la torre trasera.
- Dos Coronas del Blade 400 de Eflite. Van justas para el HBKII y son mucho más fuertes.
- Piñones de 10 dientes en ambos motores.
- Motores: Dos E-Sky Brushless motor, 3100 kv.
- Variadores: Dualsky 30Amp ESC x 2. Colocados en Y, con el mando de potencia que va al receptor anulado en el extremo de la Y. Esto es para que no alimenten al receptor, de esto se encargará el BEC.
- Servos: Esky Digital 8g x 6.
- External BEC: Castle Creations 5V, 10AMP BEC. Conectado al canal 7 del receptor.
- Receptor: Castle Creations BERG 7. Receptor de 7 canales FM.
- Tandem Mixer: TH-2 GP by Tech Model Products.
- Yaw Gyro: ESky standar Gyro, EK2-0704. El más básico, porque ocupa sólo un canal. Conectado al canal 4, correspondiente al rudder.
- Pitch Gyro: Futaba Gy-240 AVCS Gyro (ocupa sólo un canal también, la ganancia se ajusta desde el Gyro y es AVCS !). Conectado al canal 5 que es el DCP.
- LiPo: Hyperion 11.1 V, 2200 mah, 35 C (ó similar).
- Radio: Futaba 6EX PCM.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Otra vez en vuelo con algunos cambios...

- Nuevos motores más potentes: Pulso Brushless KA450 H - 3200KV. Más pesados (70 g contra 40 g de los anteriores) pero más potentes. Tuve que modificar la bancada donde se montan los motores porque no entraban, son algo más anchos que los anteriores.
- Piñones de 13 dientes por ahora, hasta que consiga de 11 (ya encargados).
- Chasis alivianado, tornillos más chicos donde se podía (unos 200 gramos menos en total).
- Refuerzos en el chasis para disminuir las vibraciones, especialmente en la parte delantera.
- Corrí la batería a la parte inferior del chasis, para poder adelantarla más y mejorar el balance. Falta un soporte "más serio", ahora hay solo precintos de belcro.

Cambios en configuraciones
- Cambié el DCP de la TH2, estaba asociado al channel 5 y lo puse junto con el comando de elevador. Ajusté al 15% el DCP y el comando del elevador al 20%. De esta manera los movimientos para avanzar y retroceder son más reales (sube la parte trasera para avanzar y viceversa para retroceder). Ahora el giro de pitch está conectado al canal del elevador del receptor y no al 5 (queda libre).

- Cambié el giro de pitch a modo AVCS, con una ganancia de 60% aprox. Cambio radical en la estabilidad. Mucho más firme en estacionario y no tiende tanto a caer de cola en los vuelos hacia adelante cuando se frena (igualmente hay que probar con algo de viento que pasa).



Nuevos motores Pulso Brushless KA450 H - 3200kv


Chasis alivianado

Precintos que sujetan la batería (reemplazados en breve por soporte)

jueves, 2 de septiembre de 2010

Nuevo tren de aterrizaje

Algo más reforzado, eliminé la suspensión por ahora. Algo más ancho que el anterior, más acorde al modelo real. El tren delantero es más alto que el trasero, para simular el real.

lunes, 23 de agosto de 2010

Primeros avances con el fuselaje

La base decidí hacerla de balsa con costillas de terciada y algunos tubos de polyfan enchapados para las partes redondeadas. Luego irá cubierto con resina epoxy para hacerlo impermeable. El objetivo es que pueda flotar igual que el real (con los rotores funcionando). A la base le falta la parte inferior de la cabina. Luego, sobre esto iría el resto del fuselaje en fibra de vidrio.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Inicio

Habiendo avanzado bastante en el proyecto del Tandem, me decidí a compartir las experiencias en este blog. Espero tener opiniones sobre el trabajo y especialmente sobre mejoras a realizar.